Udana próba współpracy systemu MSA 80 z robotem IRb-60 - str. 2 - OPROGRAMOWANIE - AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA - ROBOT - ROBOTYKA - ROBOTY PRZEMYSŁOWE - STANOWISKA ZROBOTYZOWANE - FOTOTRANZYSTORY - MSA - ANALIZA SYSTEMU POMIAROWEGO
Mouser Electronics Poland   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Amper.pl sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna BAZA WIEDZY Udana próba współpracy systemu MSA 80 z robotem IRb-60
drukuj stronę
poleć znajomemu

Udana próba współpracy systemu MSA 80 z robotem IRb-60

Brak awataru
autor: Bogdan Zając

Opis działania linii skanującej

Linia skanująca zbudowana jest z matrycy 8x16 fototranzystorów oświetlanych matrycą diod na podczerwień.

Przesunięcie fototranzystorów o 2mm w każdym z 8 wierszy pozwala przy odpowiedniej obsłudze programowej na uzyskanie obrazu o rozdzielczości 2x2mm.

Obsługa ta polega na synchronizowaniu prędkości przesuwu przedmiotu pod linią z odczytem linii, a następnie na programowej obróbce odczytanych bitów informacji. Poszczególne kolumny fototranzystorów uaktywniane są do odczytu za pomocą dekodera 1 z 16 (74154), który adresowany jest z systemu. Kolumna taka zasilana jest z inwerterów OC (7406), a odczytana informacja wysyłana jest do systemu po wzmocnieniu.

Opis pakietu sterowania linią skanującą

Pakiet sterowania linią skanującą jest pakietem pracującym w systemie MSA i korzytsającym z jego magistrali. Praca pakietu polega na wysłaniu adresu kolumny (uaktywnieniu tej kolumny) i odczytaniu stanu wiersza. Obydwie informacje zatrzaskiwane są w bramach 8212 i odczytywane poprzez bufory 8216. Rodzaj pracy wybierany jest dekoderem adresu i sygnałami I/OW i I/OR. Dodatkowo na pakiecie zamontowano układ liczników 8253 służący do ewentualnego sprzętowego pomiaru prędkości ruchu wózka za pomocą wystawianego przerwania. 

Na płycie zainstalowane są w wyskalowanej odległości dwa punkty pomiarowe pozwalające na precyzyjne określenie prędkości poruszania się wózka. Podają one sygnał na wejście bramkujące GATE 0 licznika 0 układu 8253, podczas trwania którego następuje pomiar czasu ruchu. Czas ten jest zapamiętywany w liczniku 1 i powtarzany jako cykliczne przerwanie określające moment odczytu z układu skanującego.

Opis ogólny oprogramowania

Oprogramowanie składa się z oprogramowania Robota na taśmie PK-1 oraz oprogramowania systemu na pamięciach EPROM.

Oprogramowanie Robota polega na przygotowaniu programu wykonującego odpowiednie czynności w zależności od stanu jego wejść zadanych przez system.

Oprogramowanie systemu składa się z trzech programów:

  1. program obsługi linii skanującej i ruchu wózka,
  2. program przetwarzania danych, obliczania współrzędnych,
  3. program ruchu docelowego.

Oprogramowanie Robota i systemu jest ze sobą ściśle związane i wymaga wcześniejszego zsynchronizowania.

Rys. 2. Płyta odczytu optycznego linii skanującej

REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (4)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
No avatar
Gość
To było coś nowego i nowoczesnego gdy powstało (w dziedzinie paletyzacji przy zastosowaniu robota - takie zdania wypowiadali specjaliści elektroniki komputerowej)
No avatar
TO jest odpowiedź na pytania o dalszą część:
http://1techas.blogspot.com/2010/11/nagradzanie-za-plagiat-i-nikczemnosci.html

Poznałem co to jest zawiść.

Muniek 12:33 02 marzec 2012 A to dopiero historia! dla porównania współczesny następca tego robota: IRb 460 http://youtu.be/lEbo2QCvKNc
No avatar
TO jest odpowiedź na pytania o dalszą część:
http://1techas.blogspot.com/2010/11/nagradzanie-za-plagiat-i-nikczemnosci.html

Poznałem co tp jest zawiść.
No avatar
Muniek
A to dopiero historia! dla porównania współczesny następca tego robota: IRb 460 http://youtu.be/lEbo2QCvKNc

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Jak tworzyć budynki o zminimalizowanym zużyciu energii - PRAWDA I FAŁSZ Jak tworzyć budynki o ... CELEM GRUPY JEST RZETELNE STUDIUM NA TEMAT OSZCZĘDNOŚCI ENERGI ELEKTRYCZNEJ ,ODRZUCENIE LOBOWANIA NA RZECZ ...
PHP PHP PHP: problemy,porady,ciekawe rozwiązania
Android OS Android OS Grupa dedykowana posiadaczom, fanom, telefonów/smatrtphone'ów z Androidem
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl